舉例介紹袋除塵器式如何在窯尾廢氣處理中實現
某公司5000t\d生產線窯尾廢氣處理采用的是LCM920-2×7D型袋除塵器,該除塵器共有28 個室,4928只Φl60mm×6000mm規格的布袋。在高粉塵濃度工況下,收塵效果良好,出口粉塵濃度達到環保要求。本文介紹使用過程中出現的一些問題及解決方法。1.原因分析:該公司2004年一條生產線投產以后提升閥多次跳停,經仔細排查,發現有兩個原因:
①儲氣罐與提升閥之間的油水分離器因壓縮空氣臟造成濾芯堵塞;
②提升閥長時間運行后,密封件磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。
2.解決措施:
①增加一套油水分離器,一開一備。當發現濾芯臟時,可以更換另外一套,對臟的這一套進行清洗;
②除及時更換提升閥密封件之外,還應采取以下措施:提升閥供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,保證每個提升閥都能夠在規定的時間內動作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封件老化,當漏氣點增大時,可以適當調高供氣壓力;保證油水分離器供油,供油速度不能太小,以免失油。另外,在提升汽缸的閥桿處加一定量的潤滑脂。
經過上述處理,再也沒有出現過因壓縮空氣不足造成除塵器跳停的事故。
2.除塵器布袋破損解決措施:
①進行噴吹系統改造,改造費用高、周期長,不能在正常的檢修期間內完成。經過研究決定在布袋內增加護套,這種辦法簡單易操作,費用比較低。在2008年春節檢修時針對破損較多的倉和有破損記錄的布袋安裝了普通白鐵皮制作的護套。
②反吹風壓縮空氣壓力控制在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉即可,如壓力過高則影響布袋的使用壽命。可通過觀察除塵器進出口壓力差變化進行調整,使壓力差在控制要求范圍內(設計壓差<1700Pa)。
③調整噴吹程序,把噴吹脈寬從150ms調整為250ms,以減小噴吹的力度,減少布袋的磨損。
3.結束語
由于正常開機狀態下不能更換,布袋破損嚴重時不僅會造成周圍布袋積料,無法正常使用,同時還會造成外排粉塵超標,污染環境。另外,布袋備件成本也較高。通過這種處理不僅節約成本,維護設備的正常運行,延長了布袋的使用壽命,同時也很好地保護了環境。